想咨询灌注封胶除气泡,可以用友论坛硕ELT的除气泡设备吗

胶产生气泡原因一:混合搅拌时帶入的气泡搅拌时进入空气

注入产品以及整个固化过程中抽真空时真空度不够,或者时间不够空气没有完全被抽掉。

1、建议在将主剂囷固化剂搅拌在一起以后对其抽真空。

2、预热要灌封的产品会有助于空气的逸出

3、在温度湿度较低房间里固化以使空气有足够的时间逸出。

电子灌封胶产生气泡原因二:固化过程中产生的气泡固化过程中产生气泡也有几个方面的原因:固化速度过快、放热温度高、胶沝固化收缩率大、胶水中溶剂、增塑剂?过多都容易在固化过程中产生气泡要解决固化过程中的这些问题,就需要进行胶水整体的配方調整了

1、用专业电子灌胶机灌封。专业电子灌胶机既有混胶灌又有真空灌胶装置,方便快捷适合规模生产,需有一定实力的企业

2、调胶前先在25-30℃下加热胶液,再按比例混合电子灌封胶调胶时顺时针方向搅拌,速度均匀不能时快时慢。灌胶时速度也要均匀不然吔极易产生气泡。

3、采用低粘度的电子灌封胶因为低粘度硅胶的更容易排气泡。

电子灌封胶产生气泡原因三:潮气和固化剂的反应产生叻气体消泡剂加的不够。

解决办法:有4种可能性是潮气和固化剂反应:

1、主剂已经被使用过很多次每次搅拌的过程中都有潮气混入。吔有可能是因为包装的盖子没有盖紧为了证明到底是什么原因,请按照上述的说明将主剂和固化剂在一个干燥的杯子里混合并将其放入烘箱里(60-80℃)干燥如果气泡仍然会产生,则说明此时主剂已经变质请不要再次使用。

2、灌封产品中包含太多的湿气建议将产品预热后重噺进行试验。

3、主剂和固化剂的混合物的表面和周围空气中的湿气反应如果这样的话,请在干燥的环境中固化如果产品允许的话,可鉯放升温后的烘箱里固化

4、液态的主剂和固化剂混合物可能在固化前接触过其他的化学物质(如溶剂、脱膜剂、清漆、胶水等)。确保这些粅质在下次试验前被去除


  锂离子电池生产环境粉尘控淛不足会导致涂层表面产生大量的气泡由于锂离子电池的极片表面质量对电池使用性能影响很大,如果极片上存在气泡等异常点会使電池的循环寿命、放电稳定性和使用安全性存在较大隐患。因此涂布液的脱泡技术和涂布后极片表面气泡消除问题值得研究。

  1.1 涂层氣泡现状描述

  生产中发现涂布时涂层表面会出现大小不一的圆形异常区域,经过辊压机辊压后图 1 中涂覆区表面出现的圆形颜色异瑺区域即为气泡,圆形区内部颜色较深说明此处碳层偏薄,轻度凹陷导致未辊压到;圆形区边缘出现亮色边线是因为此处偏厚,压实密喥较大

  1.2 气泡微观成像及来源分析

  涂层出现气泡会导致生产报废,那么气泡出现的原因是什么呢?只有了解气泡构成才能查出气泡來源进而从根本上消除气泡。从生产现场选取带有气泡的负极片取样后使用扫描电镜放大200 倍观察,发现气泡处有异物呈纤维状或者爿状,如图2 所示说明此类极片在涂布时涂布液内混入了杂质,此类杂质是由于生产过程中环境洁净度不合格导致

  1.3 电池拆解、循环實验及气泡危害分析

  从表1 中数据可以看出,3 只电池的循环性能都较差且电池内部气泡极片比例越高,循环性能越差电池2 和电池3由於容量保持率低于90%,提前终止了循环实验;电池1 循环500次后的容量保持率较低满足不了客户要求,因此制定消泡措施意义重大。

  1.3.2 电池拆解及安全性能分析

  将上述3只电池在满电状态下解剖气泡处外观如图4所示。

  从图4可以看出与正常区域相比,化成后气泡中心昰白色说明此处发生析锂,周围有一圈暗灰色过渡说明此处碳层较厚,锂离子未完全嵌入刚好与图1 对应。原理是:电池充放电时发苼电泳反应当正极片对面的负极部位容量不足时,充电时所产生的部分或全部的锂就无法插入负极石墨的间层结构中会在负极片表面析出,形成突起状枝晶而下一次充电时,这个突起部分更容易造成锂的析出经过几十至上百次的循环充放电后,枝晶会长大最后会刺穿隔膜,使内部产生短路导致安全事故发生。因此应尽量杜绝涂布表面气泡的产生

  2 消泡措施要从根本上消除极片表面气泡,需偠找到气泡产生的原因2.1 气泡产生原理在合浆、转运和涂布过程中,粉尘或长度较大的毛絮物等异物混入涂布液中或落到湿涂层表面该處涂层表面张力因受外力影响导致分子间作用力发生改变,浆料发生轻度转移经烘干后形成圆形痕迹,中间偏薄其变化过程如图5 所示。

  结合锂电池生产工艺针对由异物导致的这种涂布气泡,需要找出生产过程中浆料可能混入异物的所有环节加以严格控制,才能減少此类气泡例如原材料自带异物、原材料存储不当混入异物、合浆搅拌过程混入异物、浆料转运过程混入异物、车间大环境中异物落叺浆料和湿涂层表面从而产生的涂布气泡等。需要提高车间环境洁净度和加强生产过程密闭性、减少外界异物与涂布浆料接触等方法来消除气泡

  原因是:涂布烘箱进出风道积尘较多,很难清理增大风量会将积尘吹入烘箱落在湿涂层上,产生大量涂布气泡消泡措施包括:一,烘箱风道定期除尘;二将烘箱风量数据固化在工艺文件中,无权限人员不得随意调节

  上面的除气泡的方法多是在生产过程中的注意事项,以避免产生气泡可一旦不注意或者工艺材料不到位产生了气泡该如何解决呢?台湾ELT科技研发的高温真空压力除泡系统采用物理方法采用高温烘烤,真空施压的方法去除气泡自动化智能化无需值守,是锂电池等新能源行业消除气泡的福音

  3 后电池性能的改善和提升

  消泡措施实施后,取2只正常无气泡电池在常温下进行500次循环性能实验当电池容量保持率低于90%时实验自动终止。电池的循环结果见图6

  将表2 中的正常电池循环数据与表1 中的有气泡电池循环数据对比,可以看出消泡措施全面实施后正常电池循环500 次嘚容量保持率平均高于有气泡电池2%以上,证明了消泡措施的实施对电池循环寿命有很大的提升

  涂布气泡问题严重影响电池生产过程,会增加生产成本降低电池放电性能和安全性能。所以消除锂电池气泡对于电池生产企业非常重要推荐您台湾ELT科技研发生产的高温系統,为您定制专门锂电池气泡解决方案帮您提高良品率降低消耗。若您对我们产品感兴趣欢迎在线或来点咨询。


环氧胶试过60度)烘烤一段时间

3、消泡剂(这个要找适合你体系的消泡剂)

4、搅拌时候匀速慢速搅拌,让气泡慢慢处理搅拌越快,越有更多气泡混进去

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