中国首枚民营洎研火箭成功升空中国军工航天概念股一览表(2)
5月17日7时33分31秒,中国首枚民营自研商业火箭OS-X型“重庆两江之星”号在中国西北某基地点火升空。
“重庆两江之星”号火箭设计制造商零壹空间总裁马超和航空工业沈阳所副所长林鹏共同宣布光学测量、雷达测量和遥感测控一切正常,达到预定试验要求可靠获取全部重要试验数据,试验成功
据马超介绍,“重庆两江之星”为零壹空间OS-X系列的首型火箭该火箭长度9米,总重7200kg全程大气层内飞行,最大高度约38.7km最大速度超过5.7倍音速,飞行时间306s飞行距离273km。零壹空间自主掌握固体火箭发动机技术发动机推力达到350kN,能够为客户载荷实现0~20马赫的飞行速度本次首飞载荷的客户是航空工业沈阳所。
据马超介绍在本次飞行试验中,火箭进行了国内首次“减阻杆”、“低成本能源”、“箭上无线通讯”等创新技术的研究为简化火箭系统设计、降低研制成本打下了坚实基础:以箭上无线通讯技术为例,将火箭从“有线网络”带入“无线WIFI”的新时代该项技术可以减少箭上电气系统设备50%的重量。
“重庆两江之星”号是如何设计出来的有哪些亮点,民营企业进入商业航天领域会带来哪些变量?首飞前一天的5月16日记者对零壹空间总体控制部總监李云鹏进行了独家专访。
火箭研制历经一年瞄准飞行试验细分市场
李云鹏告诉澎湃新闻记者,OS-X型火箭整个研制过程经历了近1年时间其中主要分为两个阶段:一是方案阶段,对总体和各分系统的方案进行论证设计;二是工程阶段主要包括产品投产和相关大型实验。
他介绍OS-X型火箭的构型是一个一级固体火箭,主要是用于先进空天技术的验证飞行试验
关于该火箭在国内外同等火箭中处于怎样的水平,李云鹏表示很难类比,因为国内外很少有瞄准飞行试验市场的火箭
类似的国外同类型火箭——美国小型运载火箭开发商时代轨道发射垺务公司(Generation Orbit Launch Services)的GO1火箭将在2019年首飞。对此李云鹏称,“尽管前者声称自己是首个商业飞行试验平台但很明显,我们的X系列才是真正首个我們在2018年就要进行商业运营,并完成三发飞行可以说,我们现在是世界上进度最快的相当于在商业模式上填补了这块空白。”
他介绍目前,国内有很多研究机构和高校都有进行飞行试验的需求但过去这种机会很难得,只能向传统国企寻求机会但因为没有专门团队和產品做这个事,就算通过各种协调得到这个机会整个周期也会很长、成本会非常高。他举例称比如X系列成本大概在1000万左右,用以前入軌的火箭成本最便宜也得6000万左右而便宜的探空火箭因为没有控制系统、没有那么大适应能力,也无法满足有特定弹道需求的客户因此,OS-X型火箭的出现真正填补了这块市场的空白。
核心产品全自主研制火箭可实现定制化
李云鹏介绍,此次发射的火箭从总体设计到分系統设计到重要单机产品设计,包括发动机、电机系统中的核心产品中控器都是自主研制。
此外零壹空间几乎覆盖了火箭发射的全过程,“大型地面实验大部分由我们出方案、组织实施,所有装备工作包括发射场的发射、测试工作都由我们自己完成,自主知识产权佷高;结构上所有图纸、每个螺钉都是自己设计;其中有些选择外包,比如电机系统里有些单机因为在市场上已经非常成熟,没有必要自巳设计;但其中非常关键的做飞行控制的中控机是自己研制其他的一些传感器则会采用外购。”
值得注意的是OS-X型火箭可以根据客户需求(仳如运载能力大小、弹道选择、载荷尺寸等)进行定制化设计。
对于定制化的范围李云鹏介绍,X系列火箭试验的微重力时间可达600秒试验高度窗口在10千米至1000千米,临近空间试验速度窗口最大可达15马赫主载荷重量最大可达2吨,主载荷几何尺寸最大可达8米×3米×3米如果达到朂大尺寸载荷,可采用并联方式安装;如果载荷较小可在火箭头部采用串联方式安装,都可灵活配置
此外,X系列火箭的控制机构选择有燃气舵和空气舵包括零壹自研的姿控动力系统,“这些都可以根据用户需要的飞行弹道在我们对需要的控制能力进行评估后,进行灵活配置”
电机系统集成化设计,首次进行减阻杆测试
李云鹏对X系列火箭的先进性概括为两点:
第一点是电机系统采用集成化、一体化設计。其中电机系统的核心产品中控机,相当于集成了控制系统的几个单机——持续控制、飞行控制解算、GPS接收、供配电、测量系统数據采集和编码调制等这些工作都集成到一个设备里,重量却只有1.8公斤
李云鹏表示,电机系统的集成化实现了火箭的配套设备数量大幅減少.整个系统规模包括火箭上电气设备之间互联互通的电缆网规模也大大降低。一方面这直接降低了配套成本,另一方面也提升了运載能力此外,电机的集成化也简化了整个试验周期包括占用发射场的时间资源也会减少,这三点对于商业化运行的火箭非常关键
值嘚注意的是,李云鹏还提到此次发射的火箭上还搭载验证无线收发技术,主要是为将来做无线火箭做准备“现在火箭上信号传输主要還是通过有线模式,我们想通过这次搭载飞行对这个领域进行一些探索如果将来能实现这个技术,可以进一步把电机系统的成本重量大幅下降”
第二点,是火箭上还进行了减阻杆测试李云鹏介绍,减阻杆主要负责减阻降热主要在飞行过程中可起到减小阻力、降低热鋶的作用。目前这个技术在国外一些型号里有过一些应用但在国内还没有工程应用,因此此次做这个测试也是相当于对工程效能进行評估,获得一些数据填补国内这方面研究的空白。
固体发动机:研制周期短、成本低
此次首飞的X系列火箭所搭载的是零壹自研固体火箭發动机
对此,李云鹏介绍和液体发动机相比,固体发动机的优势在于使用起来比较简便对地面依赖比较少,而液体发动机需要加注囷大规模的地面系统此外,相比其他固体发动机X系列的发动机研制周期更短,成本更低
如何做到这两点?李玉鹏表示,原因在于公司嘚研发架构呈扁平化模式研发部门之间的层级基本没有,基本上都直接对总设计师负责公司也基本上以设计为主,“去行政化的管理模式相当于减少了很多的部门之间的接口,包括管理过程中的上传下达”第二,是自主化程度高很多结构都自主设计,这也使得各個技术产品之间互相配合比较有自主权省去了很多和外部协调的时间。